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泉州陶企进行技改 通过降耗增加利润
对于陶瓷这个高能耗的行业而言,能源消耗占陶瓷生产成本的30%以上,节能降耗成为整个行业面临的头等课题。我市一家陶瓷卫浴企业对8条生产线进行技改,一年可以节省能耗折标准煤近1.5万吨,新增利润1700多万元。
确保技改项目“有钱花”
“都说陶瓷企业是高能耗、重污染的企业,这给企业节能减排工作第一责任人很大的压力。”在收获的诸项荣誉中,华盛陶瓷卫浴董事长林辉煌更看重福建省“节能工作先进个人”这个沉甸甸的称号。在接受记者采访时,他感慨,在经营企业的过程中,节能虽是一种压力,却能创造更大的利润。
华盛从进入卫浴业开始,就围绕洁具的设计、节水、材料的环保性等方面投入了持续的研究。在通过开发新产品降低能耗的同时,华盛公司更加注重推广节能技改,降低成本。资金往往成为企业技改的掣肘,为确保技改项目“有钱花”,公司筹措节能减排专项资金,成立由总经理任组长的节能减排领导小组,负责企业节能减排政策、目标的制定和落实工作。
“计划投入5800多万元,对8条生产线进行一台持久的大手术。”据介绍,从去年3月起,企业开始这台大手术,对5条辊道窑生产线、3条隧道窑生产线进行改造,陆续引进新设备60台(套)。
减排近万吨二氧化碳
改造后,所有生产线采用国内先进的高速燃烧系统,大大提高燃煤利用率和余热利用率。同时在不使用锅炉的情况下可自动产生蒸汽,节约燃煤。另外,各电机系统则改为变频器控制,使得电机在流量和轴功率下降的情况下,总损基本恒定,达到节能目的。
“整个改造项目大概需要一年半的时间,除节省大量标准煤外,可减少近万吨二氧化碳及300多吨二氧化硫的废气排放。”林辉煌表示,要打造一个节能技改的示范带动项目,不仅可以直接节省耗能,还可以减少岗位定员,而操作环境和劳动条件也得到改善。
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